【壓縮機網】5月16日,云南曲煤焦化實業發展有限公司(簡稱“曲煤焦化”)苯產品加工中心粗苯精制裝置氫氣加壓外送改造項目核心設備——氫氣隔膜壓縮機順利完成試車,各項運行參數均達設計標準,試車一次成功,標志著曲煤焦化在優化氫氣資源配置、破解外送瓶頸方面取得實質性突破。
該機組投運后,可將氫氣穩定增壓至3.5-3.8MPa,同步滿足能投加氫站、大為制氨用氣需求,實現氫氣連續穩定外送,徹底告別頻繁倒換作業,有效減少資源放空損耗,保障全廠煤氣系統平穩運行。

試車前期,中心特邀設備廠家技術專家開展理論+實操專項培訓,系統講解設備原理、標準啟停、參數調控、異常處置及日常維保要點,通過手把手教學補齊崗位人員技能短板。試車期間,中心聯合廠家、總包及監理組成專項小組,各專業協同配合,嚴格按方案完成潤滑油、冷卻水、電氣儀表及聯鎖系統調試,全過程執行JHA風險分析,落實安全防護措施,實現一次開車成功。
下一步,苯產品加工中心將持續盯控設備運行狀態,精細優化工藝參數,嚴格落實精細化管理,全力保障新裝置安穩長滿優運行,為生產提質增效注入新動能。
【壓縮機網】5月16日,云南曲煤焦化實業發展有限公司(簡稱“曲煤焦化”)苯產品加工中心粗苯精制裝置氫氣加壓外送改造項目核心設備——氫氣隔膜壓縮機順利完成試車,各項運行參數均達設計標準,試車一次成功,標志著曲煤焦化在優化氫氣資源配置、破解外送瓶頸方面取得實質性突破。
該機組投運后,可將氫氣穩定增壓至3.5-3.8MPa,同步滿足能投加氫站、大為制氨用氣需求,實現氫氣連續穩定外送,徹底告別頻繁倒換作業,有效減少資源放空損耗,保障全廠煤氣系統平穩運行。

試車前期,中心特邀設備廠家技術專家開展理論+實操專項培訓,系統講解設備原理、標準啟停、參數調控、異常處置及日常維保要點,通過手把手教學補齊崗位人員技能短板。試車期間,中心聯合廠家、總包及監理組成專項小組,各專業協同配合,嚴格按方案完成潤滑油、冷卻水、電氣儀表及聯鎖系統調試,全過程執行JHA風險分析,落實安全防護措施,實現一次開車成功。
下一步,苯產品加工中心將持續盯控設備運行狀態,精細優化工藝參數,嚴格落實精細化管理,全力保障新裝置安穩長滿優運行,為生產提質增效注入新動能。


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